煙道閘閥的技術(shù)改進(jìn)措施:
1、閥體兩側(cè)面圓法蘭水腔處的鋼板厚度約 35m m,設(shè)計(jì)過(guò)剩,把此處鋼板減薄10mm,改進(jìn)后不但可以降低原材料成本,而且可以提高水腔內(nèi)冷卻水的冷卻性能。
2、閥體水腔處的過(guò)水支撐,由原設(shè)計(jì)數(shù)量8件/臺(tái)改為4件/臺(tái),改后經(jīng)強(qiáng)度試驗(yàn)及用戶使用情況證明,產(chǎn)品質(zhì)量不受絲毫影響,每臺(tái)減少4件過(guò)水支撐,不但減少了原材料費(fèi)用,而且降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
3、把傳統(tǒng)煙道閥閥板內(nèi)部水腔螺旋形的隔水板取消,直接將進(jìn)水冷卻水管延伸至閥板下部(距下閥板內(nèi)壁約50mm,因此 以防止在下部形成積水)。 改進(jìn)后,在保證原產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上,大大節(jié)省了原材料,降低了人工成本,縮短了產(chǎn)品制造周期。
4、閥體與閥板密封部分的密封帶寬度由81mm改為25mm,改進(jìn)后密封帶寬度變窄,增加了密封帶的平面度,增加了密封壓力,密封效果大大提高。
5、浮動(dòng)密封裝置結(jié)構(gòu)的閥蓋與填料盒座之間的石棉橡膠墊片呈平面接觸,接觸面積大,壓力低。 使用一段時(shí)間后,它會(huì)從這里泄漏。 現(xiàn)用O型圈密封代替(在車床上加工填料盒時(shí),預(yù)先加工了一個(gè)矩形槽)。 改進(jìn)后增加了密封壓力,大大提高了密封性能,增加了產(chǎn)品壽命,徹底解決了用戶使用一段時(shí)間后密封墊處漏風(fēng)的質(zhì)量問(wèn)題。